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公司车间管理效益提升年度工作总结
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两个多月下来,这次之行是一生中最难得的学习机会。学到很多以前所不会的东西,管理水平也得到提高,思考问题更加严密更加周到试车过程中,向项目组过许多合理化建议,大多被采纳,有些已经改过来,有些无法改动的准备在其他三个生产基地的泡花碱车间设计中实施。明年,四川成都很快又将试车,如果还有机会前往,相信,会做得更好。今后的工作中,将继续努力学习,不断实践,积累经验,缺什么补什么,以求全面提高自身素质和管理水平。并坚持解放思想、实事求是与时俱进、持之以恒地做好管理工作,配合车间带好新人,以确保纳爱斯其它三个生产基地能顺利投入生产。
公司及车间领导的关心帮助下,党的大精神鼓舞下。特别是通过对庄总“向管理要效益,节约每个铜板为自己,也为纳爱斯”讲话的学习后,经过不断的实践,经验积累、管理水平和自身素质方面有了一定的提高。现总结如下:
一、紧抓安全生产。没有安全就谈不上效益。针对此,向管理要效益。要求员工严格按操作规程操作,时时牢记安全注意事项,杜绝睡岗、聚岗、脱岗等违规违纪行为。如反应釜属于压力容器,高温高压运行;行车操作中重物易摆动;还有吸滤现场易脏易乱,容易发生滑倒、拌倒事件,这都存在着很多安全隐患。所以,要求员工了解它基本情况和性能后再操作,且要不断提高安全意识,做到岗一分钟,安全六十秒”把安全隐患消灭在萌芽状态,防患于未然。
二、提高员工工作效率和设备利用率。工作中,向管理要效益。时刻注意员工的思想动态,及时做好员工的思想教育工作,积累管理经验,结合制度科学管理,以提高员工的凝聚力和工作效率。并努力做到知人善用,让每位员工都在最适合的岗位上工作,能者发挥所长,健者不遗余力”低投入,高效率地做出更好的成绩。根据车间规定,还要求员工结合每天生产情况及时调整所用反应釜只数和滤池个数,以减少设备修理次数,充分提高设备利用率,减少物耗能耗,增加效益。
三、确保产品质量。没有质量保证,向管理要效益。产量再高也是徒劳,相反,还可能给企业带来巨大的损失。为此,严格执行车间分等级的质量管理制度,奖罚分明,以促进员工努力钻研业务,提高操作水平,确保泡花碱成品的各项指标均在合格范围内,做到高质稳产。
四、努力做到同样的质量成本最低,向管理要效益。即物耗最低。为此,要求员工合理控制配比以降低砂、碱消耗;堵塞一切“跑、冒、滴、漏”现象,节约用水、用电、用汽以减少浪费;加强设备维护,以确保设备正常运转;并结合相应制度严格考核,严禁浪费以做到降低生产成本。
还加强对现场的管理,另外。把现场管理贯穿于整个管理工作之中,以提高工作效率,确保安全生产,保证生产有序进行。
纳爱斯有限公司开始试车,今年10月份。泡花碱车间首先投入运行,很荣幸,被派往主持这次泡花碱车间试车任务。试车初期,因为石英砂与总部相比较为复杂,品种多且颗粒粗细不匀,质量好坏相差甚远,这给大部分是新员工参与的试车带来很大的困难。为此,和公司来人一起,一边认真分析石英砂目数、水分及SiO2含量,一边参照总部在试用石英砂时统计的数据,反复试车、摸索,及时记录新的数据,不断总结、研究,终于确定了各种石英砂配方及相应的工艺参数,并将各种石英砂批量试车情况汇总报公司作为石英砂招投标的参考依据。根据泡花碱车间的实际情况,还在总部泡花碱车间制度标准的基础上制定出了切实可行的工作标准及岗位考核细则,以促使员工努力工作。期间我还配合项目组完成了对操作规程的修改,使之更加完善,更加切合实际。由于一开始就加强了对质量和物耗的控制,试车成绩非常突出:1通过对配方中碱投量的合理增加,单釜产量从11月份的14吨左右提高到12月份的14.7吨左右;211月份所试用石英砂品种较多,砂、碱单耗控制困难,但由于一开始就加强了这方面的控制,砂、碱单耗还是达到公司要求。而且通过试车确定出所投用的石英砂后,12月份砂、碱单耗与11月份相比明显降低;3成品质量一直很理想且稳定,特别是成品色泽控制,清澈透明,外观感觉很好。试车期间,还时刻注意每个新员工的工作表现及综合能力的好坏,分批挑选可造人才进行培养,经过严格要求和耐心的帮教,确定出车间负责人及班组长人选报公司任命。工夫不负有心人”通过一段时间的努力,车间生产有条不紊,现场整洁明了管理严格规范,受到分公司领导的表扬。
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